焦化酸性廢水處理新技術(shù)引領(lǐng)石化行業(yè)綠色發(fā)展
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處理高乳化、高酸性的焦化廢水,一直是石油煉化領(lǐng)域廢水處理的棘手問題,尤其在焦化過程中產(chǎn)生的酸性廢水中,成分復(fù)雜且含量極高,具體特征包括:
高含量的焦粉,且粒徑微?。?/p>
高含油量,油滴細(xì)小且乳化程度高;
高濃度的硫、氨氮及酚類物質(zhì);
成分多變,含量波動大。

若未經(jīng)適當(dāng)處理直接送入汽提塔,不僅會堵塞設(shè)備,影響汽提效率和液氨品質(zhì),嚴(yán)重時還會導(dǎo)致非計劃停產(chǎn),帶來重大經(jīng)濟(jì)損失。這些問題不僅困擾著焦化廢水處理流程,也對環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因此,對焦化酸性廢水進(jìn)行有效處理,對于提升后續(xù)處理單元的穩(wěn)定性和可靠性至關(guān)重要。
傳統(tǒng)上,這類廢水常采用化學(xué)藥劑處理,但存在藥劑用量大、產(chǎn)生大量浮渣和污油渣、處理效果不穩(wěn)定等問題,還可能引發(fā)二次污染。
為解決這一難題,科力邇科技經(jīng)過深入研究與實踐,創(chuàng)新性地開發(fā)出了一套以CDFU旋流溶氣氣浮、精細(xì)過濾器及KHC高效聚結(jié)除油器為核心的焦化酸性廢水處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用純物理破乳分離技術(shù),無需化學(xué)藥劑。

廢水首先通過粗過濾器去除大顆粒雜質(zhì),隨后進(jìn)入CDFU旋流溶氣氣浮裝置,利用旋流和溶氣作用有效分離懸浮物和乳化油。接著,廢水流經(jīng)精細(xì)過濾器,進(jìn)一步去除固體顆粒和殘留乳化油。最后,廢水通過KHC高效聚結(jié)除油器進(jìn)行深度凈化,徹底去除微小油滴和殘余懸浮物。處理后的水質(zhì)清澈透明,除油率高達(dá)99%以上。
與傳統(tǒng)化學(xué)處理方法相比,科力邇的焦化酸性廢水處理系統(tǒng)具有以下顯著優(yōu)勢:
無需化學(xué)藥劑,避免了藥劑用量大、浮渣和污油渣產(chǎn)生的問題,從根本上消除了二次污染風(fēng)險;
純物理處理方式穩(wěn)定高效,破乳效果好,能有效分離廢水中的乳化油和懸浮物;
回收的污油品質(zhì)高,含水率低,可回?zé)捓?,實現(xiàn)資源節(jié)約和經(jīng)濟(jì)效益;
全自動、密閉帶壓運(yùn)行,確保操作安全,無環(huán)保風(fēng)險;
占地面積小,運(yùn)行成本低。
應(yīng)用實例:
科力邇?yōu)槁尻柲呈髽I(yè)定制的焦化酸性廢水處理系統(tǒng)成功投運(yùn)。該系統(tǒng)入口廢水含油量高達(dá)15%(150000ppm),經(jīng)處理后出水水質(zhì)穩(wěn)定,含油量平均降至50ppm(平均值)以下,除油率超過99%,成功解決了該企業(yè)長期面臨的酸性廢水處理難題。

焦化酸性廢水處理項目現(xiàn)場

焦化酸性廢水處理效果(左進(jìn)水、右出水)
該項目的成功實施,不僅為焦化高度乳化酸性水處理提供了有效解決方案,也標(biāo)志著我國焦化廢水處理技術(shù)取得了重大突破,為石化企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和石化行業(yè)的綠色發(fā)展提供了有力支持。