KHC聚結除油撬裝設備于酸性廢水處理關鍵環(huán)節(jié)成功投用
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酸性污水概述
在石油及其衍生品內,通常含有硫化物與氮化物。經過常減壓、催化裂化、延遲焦化、加氫處理等工藝環(huán)節(jié),上述化合物會在高溫裂解、催化轉化及加氫裂解等反應中生成硫化氫與氨氮,進而進入產品流。當產品流經過冷凝脫水或水洗工序后,便形成含有硫與氨的廢水,通常稱為酸性水或含硫廢水。
在某化工項目中,酸性廢水表現(xiàn)出高含油特性,且存在嚴重的乳化現(xiàn)象。這一狀況不僅對下游的汽提裝置與硫磺回收單元帶來運行風險,例如導致填料堵塞與溫度超標,同時也對后續(xù)污水處理場造成沖擊,影響最終排放達標。此外,大量具有回收價值的高品質輕質油未能有效收集,帶來了經濟上的損失。因此,必須對該廢水進行有效處理,以消除生產與環(huán)保隱患,并實現(xiàn)輕質油資源回收,達成環(huán)境與經濟效益的雙重提升。
科力邇酸性污水處理方案
針對該項目的水質特點,深圳科力邇科技有限公司制定了科學的酸性廢水治理方案,并成功應用了自主研發(fā)的KHC聚結除油撬裝裝置。檢測結果顯示,該設備在破乳與除油方面表現(xiàn)優(yōu)異,處理后水體含油量低于50mg/L(排除酚類干擾后,實際含油量低于10mg/L)。同時,分離出的油相含水率低,品質優(yōu)良。

工藝流程圖
科力邇酸性污水處理工藝簡介
酸性廢水在自壓作用下首先通過過濾器去除雜質,隨后進入KHC高效聚結分離設備。在該裝置中,乳化的細小油滴在聚結填料與聚結芯的共同作用下迅速破乳、聚結為大油滴,上浮后進入集油區(qū)排出;分離后的清水則從設備底部流出。

在處理現(xiàn)場,分別從設備進水口、KHC除油器排油口及出水口采集了三處水樣,分析其含油量與含水量。五組樣本檢測數(shù)據表明,經我司聚結除油裝置處理后,出水中油含量穩(wěn)定在15 mg/L至35 mg/L之間,去除效率高達99%,處理效果顯著,完全滿足含油量≤50mg/L的相關標準。



序號 | 樣品名 | 含油量(mg/L) | 去除率(%) |
1 | 水樣1 | 4122.77 | / |
2 | 水樣2 | 19.26 | 99.53 |
3 | 水樣3 | 7.91 | 99.81 |
進一步檢測證實,酸性廢水經我司聚結除油設備處理后,在排除酚類物質干擾的情況下,實際油含量僅為7.91mg/L,遠低于規(guī)定的50mg/L排放限值。
KHC聚結除油器排油
日期 | 1號樣 | 1號樣 |
油中含水率% | 1.42 | 0.54 |
此外,對聚結除油裝置回收的油品進行含水率檢測,結果顯示分別為1.42%與0.54%,表明回收油品質優(yōu)良,含水量極低。
現(xiàn)場出水檢測數(shù)據充分證明,深圳科力邇科技有限公司研發(fā)的KHC聚結除油裝置在處理酸性廢水方面具備卓越的破乳除油性能。出水油含量低于50mg/L(排除酚干擾后小于10mg/L),回收油相含水低、品質高。
科力邇科技以KHC為核心的聚結破乳除油工藝,能有效應對酸性廢水乳化程度高、含油量大的問題,減輕其對下游汽提、硫磺回收等工段運行及產品質量的不利影響。該方案在保障出水水質、降低后續(xù)污水處理負荷、提高排放達標率的同時,實現(xiàn)了輕質油的高效回收,具備顯著的經濟與環(huán)境效益。